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發(fā)電機內冷水處理技術的探討


目前國內外大、中型發(fā)電機內冷水處理技術普遍存在問題,造成發(fā)電機內冷水電導率和pH值達不到有關標準規(guī)定的要求。文章介紹了一種新型的發(fā)電機內冷水超凈化處理技術及其應用。該技術在發(fā)電機內冷水處理方面有所創(chuàng)新,技術的綜合性能指標達到國際先進水平。針對目前沙角C電廠660 MW機組和沙角A電廠200 MW機組發(fā)電機內冷水系統(tǒng)結構方式及運行狀況,提出采用新型發(fā)電機內冷水超凈化處理技術及改造內冷水處理系統(tǒng)的建議。 關鍵詞:發(fā)電機內冷水;電導率;p H;超凈化處理;改造 1 發(fā)電機內冷水的水質要求   大中型發(fā)電機組設備普遍采用水-氫冷卻方式,發(fā)電機內冷水選用除鹽水或凝結水作冷卻介質。冷卻水的水質對保證發(fā)電機組設備的安全經濟運行是非常重要的。近年來隨著大容量、亞臨界、超臨界發(fā)電機組的投入運行,為了確保發(fā)電機組設備的安全運行,對發(fā)電機內冷水品質的要求越來越高,國標GB/T12145—1999《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設備水汽質量》,對發(fā)電機內冷水質量標準有如下規(guī)定:   a)對雙水內冷和轉子獨立循環(huán)的發(fā)電機組,在25℃溫度下,冷卻水電導率不大于5μS/cm,銅的質量濃度不大于40μg/L,pH值大于6.8;    b)機組功率為200 MW以下時,發(fā)電機冷卻水的硬度(水中鈣和鎂陽離子的總濃度)不大于10μmol/L,機組功率為200 MW及以上時,發(fā)電機冷卻水的硬度不大于2μmol/L;   c)汽輪發(fā)電機定子繞組采用獨立密閉循環(huán)水系統(tǒng)時,其冷卻水的電導率小于2.0μS/cm。 2 目前國內外發(fā)電機內冷水處理的方法及存在問題     為了改善發(fā)電機內冷水的水質,目前國內外發(fā)電機組普遍采取的防腐、凈化處理的方式主要有單純補充除鹽水或凝結水運行方式、內冷水加銅緩蝕劑法、小混床處理法和雙小混床處理法。這些方法  在實際生產中難以解決內冷水中的電導率和pH值機內冷水的關鍵技術是解決現有小混床處理法中電導率、銅離子指標必須長期合格的問題,即發(fā)電機的內冷水pH不小于7.0,并穩(wěn)定在7~8之間;解決小混床偏流、漏樹脂而導致出水p H值偏低引起循環(huán)系統(tǒng)酸性腐蝕問題;解決小混床樹脂交換容量小,機械強度低,易破碎問題;實現閉式循環(huán)系統(tǒng)及防止補水對循環(huán)內冷水產生受沖擊性污染問題,實現長周期穩(wěn)定運行及免維護等功能。 3 發(fā)電機內冷水超凈化處理的創(chuàng)新技術   西北電力試驗研究院研究開發(fā)的發(fā)電機內冷水超凈化處理技術,是在現有的小混床處理技術的基礎上,實現發(fā)電機內冷水處理技術的創(chuàng)新。 3.1 系統(tǒng)總體設計創(chuàng)新   系統(tǒng)設計時,在小混床進、出入口處加裝樹脂捕捉器,確保在運行或停運狀態(tài)下,樹脂不會漏入發(fā)電機內;水箱增加呼吸組件,有效減少空氣中CO2對水質的污染,提高內冷水pH值;系統(tǒng)配置監(jiān)測電導率和pH值的測量儀表。 3.2 混床交換器內部結構創(chuàng)新   a)將混床的單室結構改造成雙室結構,即將交換器內的多孔板分隔成上下兩個室,孔上安裝不銹鋼水帽,上下兩室中填充特制離子交換樹脂,上、下兩室可以獨立再生和反洗,有效地解決了單室結構在反沖洗時,因上部失效樹脂混入下部未失效高再生的樹脂層中,影響出水水質的問題;   b)交換器進水安裝了布水裝置,使進水均勻分布,減少了水流沖擊而產生的偏流;   c)下部出水孔板均勻鉆孔,孔上加裝特制不銹鋼水帽,杜絕了漏樹脂的問題;   d)床內加裝樹脂攪拌噴嘴,利用壓力水或壓縮空氣從噴嘴噴射中產生的動力混合攪拌陰陽樹脂,使兩種樹脂在罐體內均勻混合,從而提高出水水 質。 3.3 采用特制的離子交換樹脂   采用特制的離子交換樹脂代替目前采用的普通型離子交換樹脂。這種特制的高強度離子交換樹脂是經水力分選、過篩、酸堿鹽和有機溶劑反復處理后,再經大劑量優(yōu)級純試劑深度再生、檢驗等嚴格的工藝優(yōu)選和處理后達到大幅度降低樹脂中的低聚合物含量而成的樹脂。這種優(yōu)選特制樹脂機械強度高、顆粒均勻,經試驗測定,優(yōu)選的陽離子樹脂交換容量比優(yōu)選前提高一倍,陰離子樹脂交換容量比 優(yōu)選前提高近4倍,運行周期是小混床的4~6倍。 3.4 運用實例   發(fā)電機內冷水超凈化處理技術在秦嶺發(fā)電廠220 MW機組和蒲城發(fā)電廠330 MW機組的應用中,總體性能和技術指標達到很好的效果,實現長周期免維護運行,安全可靠性高。改進后的超凈化處理裝置出水指標:實際運行中,電導率保持在0.06~0.1μS/cm之間,p H值在7~7.9之間。發(fā)電機內冷水水質指標:實際運行中,電導率在0.1~0.5μS/cm之間,p H值在7~7.9之間。根據科技查新資料顯示,該技術綜合性能指標已達到國際先進水平,填補了目前國內外大、中型發(fā)電機組不能同時滿足發(fā)電機內冷水電導率和p H值標準要求的技術空白。 4 沙角A電廠和沙角C電廠發(fā)電機內冷水系統(tǒng)結構及運行狀況分析 4.1 沙角C電廠660 MW機組發(fā)電機內冷水系統(tǒng)結構及運行狀況   沙角C電廠660 MW機組發(fā)電機內冷水系統(tǒng)由內冷水箱、內冷水泵、冷卻裝置、過濾器和去離子小混床組成。發(fā)電機內冷水處理方法是將發(fā)電機閉式循環(huán)7%的內冷水(流量為8 m3/h)通過去離子器除去內冷水中的陰、陽離子,達到凈化內冷水水質的小混床處理方式。該系統(tǒng)原設計安裝存在如下缺陷:   a)去離子器為單室結構,內部結構簡單,存在偏流、漏樹脂問題;   b)去離子器填充的是進口IRN160陰陽混合樹脂,根據廠家提供的資料,IRN160樹脂運行一年左右更換,其工作交換容量較小,運行周期短,樹脂失效后須在體外再生,運行成本較高;   c)水箱內用于檢測漏氫的壓縮空氣中的CO2會污染內冷水水質,p H值降低;   d)系統(tǒng)監(jiān)測手段不夠完善,沒有安裝p H值檢測儀表。   沙角C電廠發(fā)電機內冷水處理采用的是小混床方式,由于系統(tǒng)及內冷水處理系統(tǒng)存在上述設計安裝缺陷,從運行檢測數據可知,雖然發(fā)電機內冷水電導率基本能夠滿足國標和廠家規(guī)定要求,但發(fā)電機內冷水p H值長期處于不穩(wěn)定狀態(tài)。2000年1月份沙角C電廠1號發(fā)電機內冷水pH值在8.06~8.64之間,2月份p H值在8.06~8.23之間,2001年6月份pH值在6.08~8.76之間(在運行中,2號發(fā)電機和3號發(fā)電機內冷水pH值也不穩(wěn)定),指標難以滿足國家標準要求,系統(tǒng)存在酸性腐蝕的安全隱患。 4.2 沙角A電廠200 MW機組發(fā)電機內冷水系統(tǒng)結構及運行狀況   沙角A電廠200 MW機組發(fā)電機內冷水發(fā)電機內冷水系統(tǒng)也由內冷水箱、內冷水泵、冷卻裝置、過濾器和離子交換陽床組成,但該系統(tǒng)的離子交換陽床只是處理補充的除鹽水,對于閉式循環(huán)的發(fā)電機內冷水無法得到處理,當內冷水電導率或pH值不合格時,通過排、補除鹽水方法,使內冷水電導率及p H值合格。系統(tǒng)設計安裝存在以下較嚴重的缺陷:   a)200 MW機組投產后,采用pH值較高(p H不小于8.5以上)的凝結水作內冷水補充水源,循環(huán)的發(fā)電機內冷水電導率一直較高,維持在4~6μS/cm之間。隨著GB/T12145—1999國標的實施,原來的標準規(guī)定內冷水電導率不大于5μS/cm,現改為電導率不大于2μS/c m。為了確保發(fā)電機內冷水水質,近兩年來采用了少加氨的除鹽水作內冷水補充水源,但電導率仍然處在2.5~3.5μS/cm的較高水平中。這種方式不但浪費排補的除鹽水,而且難于達到內冷水電導率不大于2μS/cm的國標要求。   b)離子交換陽床設置不合理,它不能起到處理、凈化循環(huán)內冷水的作用,實際上該離子交換陽床從未投入運行。   c)離子交換器結構簡單,內裝設普通型陽樹脂,樹脂易破碎,泄漏進入內冷水循環(huán)系統(tǒng),造成內冷水水質污染。 5 改造發(fā)電機內冷水處理技術的建議 5.1 沙角C電廠發(fā)電機內冷水處理系統(tǒng)必需進行技術改造   目前沙角C電廠660 MW機組發(fā)電機內冷水電導率指標可以滿足標準要求,但p H值指標長期不穩(wěn)定,存在酸性腐蝕的安全隱患。為確保發(fā)電機以下必要的技術改造,以滿足發(fā)電機內冷水水質指標要求:   a)將單室去離子床改成雙室去離子超凈化裝置,以提高去離子出水水質;   b)去離子床進、出口處加裝樹脂捕捉器,防止樹脂漏入循環(huán)系統(tǒng); c)水箱加裝CO2吸收組件,減少內冷水的污染;   d)系統(tǒng)加裝pH監(jiān)測儀表,完善發(fā)電機內冷水中pH值的監(jiān)測;   e)采用國產特制的雙級破碎機陰、陽離子交換樹脂,使樹脂運行更換周期由1年延長至3年左右,以節(jié)約運行成本。 5.2 采用內冷水超凈化處理技術   沙角A電廠200 MW機組發(fā)電機內冷水的電導率一直達不到國標要求,存在著較嚴重的安全隱患。為確保200 MW機組發(fā)電機內冷水電導率不大于2μS/cm和p H值長期穩(wěn)定在7.0~8.0之間的國標要求,節(jié)約排補時浪費的大量除鹽水,建議對內冷水系統(tǒng)采用內冷水超凈化處理技術進行改造,在發(fā)電機內冷水循環(huán)系統(tǒng)中加裝超凈化處理裝置,以截流內冷水循環(huán)總量約8%的內冷水進行去離子處理,取代目前的排補方式,取消補水系統(tǒng)中原有的陽離子交換器。即:   a)在發(fā)電機內冷水循環(huán)系統(tǒng)中加裝超凈化處理裝置,裝置進出口樹螺旋分料器脂捕捉器; b)水箱加裝CO2吸收組件;   c)發(fā)電機內冷水入口安裝在線電導率和在線p H測量儀,超凈化處理裝置出口安裝在線電導率測量表;   d)采用國產特制的陰、陽離子交換樹脂取代普通國產樹脂,以達到凈化內冷水水質,延長運行周期,節(jié)約運行成本的目的;電磁震動給料機   e)采用未加氨的除鹽水作內冷水補充顎式破碎機電振給料機水源。

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